储照辉:性别男,1990年出生于安徽省池州市;
2007.9-2011.6: 安徽工程大学 学习材料成型及控制工程专业
2011.8-2016.04:杭州乐荣电线电器有限公司 工程部模具组组长
2016.5-2021.3: 安徽云顶国际8588yd电气制造有限公司 机加工制造部工艺员
2021.4-至今: 安徽云顶国际8588yd电气制造有限公司 机加工制造部自动化工程师兼工艺员
1、在工艺岗位,通过与班组、员工的沟通交流与实践,认真踏实做好现有弹性体工艺、工装的优化,改善现有的加工工装、刀具、加工流程等实现弹性体工时成本的节省;在新产品转移方面,积极主动同宁波学习交流,在宁波丰富加工经验的基础上根据安徽现状不断的开拓创新,保证新产品转移在安徽机加工的顺利投产。
2、在自动化岗位,全程参与了安徽机加工第一个自动化项目QS安装孔自动上下料项目,为安徽机加工的自动化项目做了良好的开端;接手自动化项目后,刻苦钻研机器人操作编程要领,通过自学及积极向供应商技术人员请教,掌握了车间现有安川、ABB、库卡、埃夫特、广数等机器人的编程技巧。与团队人员协作完成了底座自动上下料、底座自动焊接、SQB自动线、SQB自动线打标扩展、QS自动线等多个自动化项目,为机加工弹性体的提效增产贡献力量。
3、21年在领导指导下,通过对底座数控铣四边机床进行工装改造及程序编制,实现了对S型产品一次装夹完成铣四侧边的加工,有效的控制产品四面尺寸在±0.03内及垂直度的保证,代替了原先的立铣加工后粗磨作业流程,取消了PST20kg~1t型弹性体、DEE50kg~1t弹性体的半精磨工序及S型大量程的粗磨工序,加速了产品流转,实现了S型产品约4分钟/件的工时节省。在钻攻机到位后,制作工装及调试程序将S型产品安装孔端孔上钻攻机加工;与团队配合验证S型产品壁厚热前加工到位可行性后更改S型加工工艺热前壁厚加工到位,取消热后精加工。21年3-12月共实现S型产品工时节省8899小时。
4、21年通过更改了SQB自动线铣贴片孔的绕圆程序路径,SQB500kg产品上自动线加工,使得贴片孔底面台阶最小化,省去了热后壁厚精加工及车贴片孔台阶的工序流程,实现了SQB500kg产品的快速流转,满足了月度一万多件的500kg产品需求,实现了SQB 500kg产品4.3分钟/件的工时节省(不包含自动线工序工时节省)。21年9-12月自动线生产SQB500kg产品40320件,实现工时节省2890小时。
5、22年QS不铣四面材料来料棱边及毛坯面平面度相对稍差,自动线加工气密报警频繁报警,严重影响QS产能。通过内部沟通及领导指导下更改工装设计,增加垫块O型圈结构,有效的解决了因不铣四面材料导致的气密频繁报警的问题,由原来的每小时6~8次报警控制到了每小时1次报警内,保证了自动线的正常生产。
6、SQB产量需求下降,SQB自动线产能过剩。为了充分发挥自动线的产能及保证员工收入,23年初通过对第4条SQB自动线的工装及程序调整,实现了SQB100~300kg产品在自动线的兼容加工。加速了SQB100~300kg产品的快速流转,也有效的保证了SQB涉及线切割产品对线切割的及时供应。
7、23年继续为成本节省提出思路并付诸行动,目前的思路及动作:①通过更改工装等实现双面铣替代现有立铣部分工作,省去粗磨工序(已实现了DEE系列铣大面由双面铣替代立铣加工)②SQB产能下降后,精磨双面磨利用率低,考虑精磨双面磨改造成粗磨使用,由一人操作完成粗磨加工,替代现有2人加工的粗磨工作。(工装待发宁波龙门加工中心加工)③QS自动线的扩展调研、加工中心柔性线的调研、打磨自动化的调研等。